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幾種機械零部件維修方法

1、發動機缸蓋變形的修理  

我公司兩台日本川崎KLD85Z型裝載機,其發動機缸蓋由於長期工作在高溫、高壓、熱負荷和交變載荷下而發生翹曲變形,氣缸墊從水道口處沖壞,造成燃燒室壓力下降、發動機動力不足和散熱器加水口往外冒水。  

連續換過兩次氣缸墊,各使用一個月後便又被沖壞。經拆檢,發現氣缸體、氣缸蓋均發生變形。氣缸體的平面度誤差為50μm,還符合技術要求,但氣缸蓋的平面度誤差則達到0.20mm,此變形則為氣缸墊被沖壞的主要原因。  

我們采用的修復方法是,由於該機蓋上無燃燒室凹形,不必考慮燃燒容積的變化(燃燒室容積的變化值一般不應大於原容積的4%),采用平面銑削的方法加工了缸蓋平面;在缸蓋與缸體接合面的水道口處安裝了一紫銅墊(該銅墊的厚度為水道口凹台厚度的1.2倍),代替氣缸墊上的橡膠密封圈,然後安裝氣缸墊,同時采用先冷緊後熱緊的方法堅固缸蓋螺栓。用此方法修復的發動機,再未出現過沖缸墊的故障。

2、干式薄壁缸套的應急修理   

我公司一台小松WA420型裝載機,因長期在野外工作,發動機使用的冷卻水中含礦物質較多,加之對冷卻系統濾清器維護的疏忽,發動機曲軸箱在II缸處發生穴蝕,同時使薄壁缸套也被穴蝕,出現Φ2mm大小的孔洞,導致曲軸箱油底殼進水。

考慮到該機為1992年購入的設備,發動機的曲軸,凸輪軸和缸體已達到或接近使用極限,投入大量資金進行修復已無價值,但發動機的缸套和活塞的磨損量仍符合技術標准,無燒機油和冒黑煙現象,且發動機工作正常,油耗沒有明顯增加,液壓系統及底盤部分仍可繼續使用,且明顯比國產同類機械效率高。

為此,我們將原有的缸套調轉180度,並在曲軸箱體穴蝕處用AB膠粘堵,然後重新組裝發動機,再次運行表明工作正常。有了這次教訓,在後來工作正常。有了這次教訓,在後來工作中管理和維修人員都非常重視冷卻水濾清器的保養。自修復至今已一年,該機仍在使用中。  

3、裝載機制動力器 活塞缸的加工修復  

裝載機上多采用雙管路氣助力液壓式制動系統,我公司一台KLD85Z型裝載機上也采用了這種制動系統。由於長期使用,一次,制動助力器在使用過程中突然失效,查其故障原因為:助力器液壓缸內腔長時間受制動液腐蝕而出現麻點,導致橡膠皮碗磨損而失效。  

經過查詢,此產品無國產件,進口價為1.2 萬元。顯然,若購買則經濟上不合算。我們發現BJ2020型吉普車離合器修理包裡的橡膠皮碗與此機的皮碗大小相近,只是外徑稍小一些。再分析活塞腔尺寸後認為,此件完全可用車床加工;采用快速小進刀量加工,以降低內腔的粗糙度;進刀時調整刀架23度,使內壁有一定斜度;內徑根據皮碗的外徑尺寸定,且比其原尺寸小0.40.5mm。經過認真測量加工,修復後完全可以正常使用。