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曲軸斷裂的原因是什麼?

曲軸斷裂的原因有哪些,該如何進行檢測與處理呢?這裡結合具體案例跟大家一起討論一下。

【案例】

一台CPB14RHH日本實力載重貨車,發動機型號為日本尼桑NE6,行駛30萬公裡時由於潤滑油原因引起第二缸連桿瓦燒蝕,經探傷儀探測曲軸未見傷痕,曲軸加大校正後修復發動機。行駛2萬公裡左右時,曲軸在第三缸連桿軸頸與第四道主軸頸聯節處斷裂,我們認為是交通道路較差,曲軸加大後不能承受額定載重工作,而貨車經常是額定載貨甚至超載工作造成的。因此再更換一條新曲軸,行駛2萬多公裡後曲軸又在第二缸連桿軸頸與第三道主軸頸聯節處斷裂。

【案例分析】

1、曲軸斷裂的原因

曲軸斷裂的原因歸納起來一般情況有如下幾點:

(1)主軸承松動;

(2)主軸承座孔變形;

(3)曲軸本身有暗傷;

(4)曲軸本身有暗傷;

(5)高速行駛中,經常急剎車;

(6)潤滑油質差,有抱瓦現象;

(7)曲軸材質不均,抗疲勞強度差;

(8)道路狀況較差,駕駛員操作不當;

(9)超載行駛,發動機經常處於高速或超速運轉狀態。

2、故障分析與檢測

2.1 詢問

根據上述曲軸斷裂的原因,我們與司機和副手交談,仔細了解該車的使用情況,駕駛員反映該車發動機修復後,發動機有力而且聲音小,不冒黑煙,耗油量正常。近期都是在城市道路上運行,車速不快,沒有出現過急剎車現象,該司機是開20年車的老司機,駕駛經驗豐富。並且據我公司近期經營情況可以證明以上交談內容屬實。因此可以排除“超載行駛、急剎車、路況差”等原因。

2.2 檢測

除上述“曲軸材質不均,抗疲勞強度差”暫時無法檢測外,發動機解剖後從曲軸斷裂的接面觀察,未見舊傷痕;連桿軸承與連 桿瓦結合面磨損正常,未見抱瓦現象;拆除主軸承瓦,裝上主軸承瓦蓋,螺栓按規定力上緊,用百分表測量孔徑,其偏差不到0. 01mm,但第三、四道座孔上有一點刮傷痕跡;再拆除主軸承瓦蓋,按油道孔為基准,用鋼板尺測量七道孔偏差,發現三、四道孔與其它孔比相差0.5mm。由此可見,曲軸斷裂的原因是孔座刮傷和孔座變形所致。

3 修復與處理

該車已行駛將近40萬公裡,考慮到已接近報廢期,如果更換一個新缸體,從經濟角度考慮不合算。但從該車的整體性能角度考慮,該車還有利用價值。因此我們采用了機加工法:購買一條新曲軸,缸體主軸承座孔镗大2mm,按照加大2mm的曲軸孔座,重新配制一副加厚2mm的主軸瓦,其內徑按曲軸標准件加工。發動機修復後已經行駛了4 萬多公裡,從發動機的聲音、煙色、動力、耗油量等方面評價,該車性能正常。

【小結】

曲軸斷裂,既可能與曲軸本身有關,也與駕駛員駕駛行為相連,所以,我們在做好日常養護的前提下,還要注意行駛過程中的相關問題,避免人為產生的損害。