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汽車發動機回火故障檢修

【故障現象】

一輛切諾基搭載6缸電噴發動機。該車行駛時發動機回火嚴重,只有轉速在2000r/min以下時沒有回火。當發動機轉速超過2000r/min時,無論是急加速還是緩加速,發動機都會回火,轉速越高回火頻率也越快,而且發動機轉速無法升至4000r/min以上。  

【故障分析】

維修人員試車後發現,發動機在2000r/min以下時工作基本正常,但急加速時發動機響應明顯滯後,只能緩踩加速踏板。當變速器換入5擋後,發動機動力不足,車速只能保持在120km/h,無法繼續提速,這時坐在駕駛室裡就能聽見發動機的回火聲。

造成發動機回火的常見原因有:①混合氣過稀。原因是噴油器噴油過少或進氣量過多。②點火系統故障。主要是高壓線電阻過大、點火線圈損壞、電源電壓不足以及火花塞故障等造成的點火能量不足。③點火提前角過大。主要是發動機電腦、曲軸位置傳感器損壞等。

據車主反映,該車的故障已經在其他修理廠維修過,幾乎更換了電控系統的所有部件,包括發動機電腦、節氣門位置傳感器(TPS)、進氣歧管壓力傳感器(MAP)、汽油泵、分電器總成、高壓線以及火花塞等,正時也已經反復校對了幾次,氣門已經研磨了,可是故障仍無法排除。  

首先調取故障碼,無故障碼存儲,顯示系統正常。發動機熄火後再起動非常順利,快怠速也正常。進行基本檢查,檢查氣缸壓力、點火正時、配氣相位以及燃油壓力等都在允許的范圍內。

測量TPS傳感器和MAP傳感器上的信號電壓時,發現TPS傳感器信號電壓正常,MAP傳感器的信號電壓在2000r/min以下時正常,但轉速超過2000r/min時,伴隨著發動機的回火,MAP傳感器的信號電壓快速變化,數字電壓表已經無法正常顯示其信號電壓值。

分析出現這種現象的原因是發動機回火導致進氣歧管內的氣壓波動,MAP傳感器的信號電壓也隨之不斷變化,因此這個現象不能說明問題。因為與此故障有關的電控系統部件差不多都是新的,發動機電腦也沒有故障碼存儲,前面的檢查也沒有發現問題,維修人員認為故障原因應該不在電控系統。

維修人員重新整理了一下思路後認為,在前面的檢查過程中有2個地方沒有檢查,一是進排氣系統有無堵塞洩漏現象,二是沒有檢查進氣歧管內的真空度。  

拆掉空氣濾芯,故障依舊,將排氣管中節拆掉(因為前節只有一根粗管不可能阻塞),故障未見好轉。將真空表接到進氣歧管上的一個真空接頭上,測量發動機轉速在2000r/min以下進氣歧管內的真空度,發現真空表的讀數在怠速時是46kPa,數值隨著節氣門開啟角度的增大而逐漸減小,當發動機轉速在2000r/min以上且故障出現時,真空表大幅度擺動且抖動劇烈,急加速時,真空表指針讀數在0~35kPa之間快速變化。  

通過歧管真空度的測量,維修人員發現了2個疑點。怠速時的真空度數值低於56~64kPa的正常范圍,這說明發動機配氣系統有問題。為什麼這麼說呢?為什麼不是進氣系統漏氣或活塞、活塞環磨損過大呢?

維修人員認為,如果進氣系統漏氣,真空表數值會在40~74kPa之間變化。如果是氣缸和活塞磨損超出規定值,那麼在開始檢查氣缸壓力時就會發現故障點。高速時歧管真空度數值大幅度變化,急加速時真空度在0~35kPa??已經將空氣濾清器和消音器拆下做了試驗,那麼問題還是應該在發動機本身。  

經過上面的分析,維修人員認為外圍部件不可能產生此故障,於是決定分解發動機檢查,並以配氣機構作為重點。  

首先拆解氣缸蓋檢查氣門、推桿搖臂以及液壓挺柱正常。此車發動機采用中置凸輪軸,因此拆下油底殼,轉動凸輪軸,發現1、3、6缸的進排氣凸輪高度明顯低於其它缸凸輪高度。取出凸輪軸後發現,有些凸輪和液壓挺柱已經嚴重磨損,分析原因應該是該車已經行駛了很多裡程,加之車主忽視了潤滑保養,造成了液壓挺柱失去了自動調節功能,最終造成凸輪軸損壞。  

【總結分析】

凸輪高度的降低會導致發動機進氣不足和排氣不暢,凸輪高度的降低同時也改變了配氣相位,造成發動機進氣和排氣的滯後。轉速較低時,發動機進氣量少,排氣也少,燃燒時間相對充足,所以沒有很明顯的故障現象。

但是轉速高時,因為磨損後的凸輪軸凸輪高度降低,導致進氣門開啟晚,開度小,進氣量嚴重不足,造成燃燒速度下降,同時排氣門開啟不足,不能及時排氣,造成發動機在下一個工作循環時進氣門已經開啟,而氣缸內的廢氣卻沒有及時排出。廢氣從打開的進氣門倒流進入進氣岐管,將歧管內的可燃混合氣點燃,這就是該車高速回火的根本原因。  

【故障排除】

更換凸輪軸和液壓挺柱後,並將發動機裝配完畢,路試車輛一切正常。